凝心聚力挖潜能、出谋献策降成本——记宁夏庆华集团煤化工事业部甲醇车间科技创新

来源: 宁夏集团
编辑: 王涛
发布时间: 2016-12-16
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    中国庆华宁夏消息(李大志)宁夏庆华复工提产“百日会战”以来,甲醇系统的员工克服各种困难,圆满的完成开起甲醇装置的任务,为企业的复兴贡献了自己的一份力量。

    但随着时间的推移,一个又一个的困难摆在我们面前。刚过去一个多月的时间,由于焦炉气中还有萘、焦油雾等杂质,在铁钼预加氢槽里高温后碳化而结块,精脱硫工段铁钼预加氢槽就又出现了析炭现象,预铁钼阻力以每天0.1MPa的速度迅速上长着。严重的威胁着装置的正常运行,如果及时不进行处理,装置面临着全面停车的危险。

    这种现象并不是第一次发生,以前铁钼预加氢的使用寿命只有半年就析碳。为了给公司节省成本,甲醇车间从卸出破碎到水洗、碱洗、再生已做了无数次的试验,几年来,仅加氢槽催化剂再生就给公司节省了上百万元的开支(以往别的单位在加氢催化剂失活后就直接更换了)。但这次催化剂结碳正值冬季,加之人力资源缺乏,清洗后无法干燥,所以清洗触媒的办法行不通。

    就在所有人都为之为难的时候,集团工会主席、事业部常务经理杨子江同志根据以往的工作经验,多方请教,提出了催化剂烧炭的想法。就是铁钼预加氢内的催化剂因长时间使用,焦炉气中的杂质碳化,吸附在催化剂表面,在一定温度下,通过有控制的通入定量的空气,使空气中的氧与碳结合生成CO2、CO从而去除催化剂表面的碳,增加触媒的活性表面积,在进一步硫化使催化剂恢复活性。这个过程尤为重要的是控制床层温度,有一定的危险性,特别是要有前瞻性的控制,需要丰富的经验作保障。杨子江同志还请来化工行业的老朋友帮助指导。甲醇车间副主任王立云三天三夜没有离开岗位,亲自带领工人操作。经过大家的协同配合,铁钼催化剂烧炭再生成功了,阻力由原先的0.15MPa降到了0.01MPa,其使用后的上下温升达到150℃,有机硫转化率达到了98%,效果跟新催化剂的活性一样。

    烧炭技术不仅避免了甲醇系统的停车,又给公司节省大笔开支,铁钼预加氢槽A、B各装催化剂15m3,共计30m3,一年两次预加氢触媒烧炭就能为公司 66万元的费用。经过此次试验,甲醇车间也总结学习了这项操作技能,积累了经验。善于学习、勇于探索的精神,是我们宁夏庆华人孜孜不倦追求的企业精神。