精检细修保生产,护航环保“安全阀”

来源: 内蒙古集团
编辑: 孙亚龙
发布时间: 2025-10-09
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秋意渐浓时,煤化公司化产一车间的核心环保设备—2号脱硫塔,迎来了年度“深度诊疗”。作为煤气净化环节的“咽喉要塞”,这座通体银灰的塔器承载着尾气脱硫、达标排放的关键使命,其运行状态直接关乎生产系统的稳定度与企业的环保底线。此次检修,既是对设备“亚健康”状态的精准诊治,更是为企业绿色生产拧紧“安全阀”的重要行动。

检修前:精研细策,锚定“病灶”

“设备检修,方案先行,差一分都不行。”这是化产一车间在检修筹备阶段的核心准则。为确保检修工作“零偏差、零隐患”,车间第一时间组建专项检修小组,成员涵盖技术骨干、资深维修工、专职安全员,从源头构建起“技术+安全+执行”的闭环保障。

技术组的办公室里,灯光连续三晚亮至深夜。技术员们围着2号脱硫塔的运行台账与中控数据报表,逐行比对、逐值分析——近一个月的脱硫效率波动曲线、塔体进出口压力差变化、喷淋系统流量记录,每一项数据都成了“诊断依据”。“你看这里,上周三开始,喷淋流量每小时少了0.5立方米,结合巡检时‘塔体底部有异响’的记录,肯定是填料堵了,喷淋管也大概率淤结。”技术组长指着报表上的异常点,语气笃定。最终,经多轮研讨,小组精准锁定三大核心“病灶”:梅花填料层 结块堵塞、喷淋管路煤泥淤积、捕雾段结 垢粘连,为检修划定了明确靶心。

安全筹备同样细致入微。检修前的安全培训会上,安全员拿着受限空间作业规程手册,结合历年检修案例,逐字拆解风险点:“进塔前必须做氧含量、有毒有害气体检测,数据不达标坚决不能进;塔内作业时,安全绳要‘高挂低用’,每隔15分钟必须联系一次,谁都不能心存侥幸!”同时,现场提前备好应急呼吸器、救援三脚架、防爆照明设备,连工具摆放的位置都标注了清晰标识每一处细节,都藏着对安全的极致敬畏。

检修中:精工细作,雕琢“细节”

清晨8点,随着2号脱硫塔的进出口阀门缓缓关闭、塔内煤气置换完成,检修现场正式进入“攻坚时刻”。当人孔盖被螺栓扳手缓缓拧开,一股带着煤尘湿气的气流涌出,检修工人们立刻围拢上前——塔内的景象与预判一致:梅花填料层层结块,部分填料因长期浸泡、挤压已碎裂变形,黑色的煤泥顺着填料间隙往下淌,喷淋管的 喷嘴口更是被堵得严严实实。

“搭架子、测气体,准备进塔!”现场负责人一声令下,工人们迅速行动。脚手架搭建得“横平竖直”,每一根钢管的连接处都 用扳手拧至最紧;防爆探照灯从人孔伸入塔内,瞬间照亮了狭窄的作业空间。第一批进塔作业的工人,身着厚重的防化服、头戴安全帽、腰系双钩安全绳,手持小撬棍与清理铲,顺着爬梯缓缓进入塔内—塔内空间不足3立方米,人只能半蹲作业,探照灯的光束里,煤尘颗粒清晰可见,不一会儿,工人的额角就渗出了汗珠,顺着安全帽檐往下滴。

清理填料的过程,堪称“精细活”。工人们不用蛮力,而是用撬棍轻轻撬动结块的填料,再用手一块块抠下、装进编织袋,通过人孔往外传递——既要避免碎填料堵塞塔底管道,又要防止工具磕碰塔壁。“慢一点,这块填料下面压着喷淋管口,别碰坏了!”塔内传来提醒声,外面的工人立刻放缓接袋速度。针对喷淋系统,维修工们更是“逐管排查”:“用高压水枪对着堵塞的管路反复冲洗,直到水流顺畅;对磨损的喷嘴,逐一拆解更换,安装时用扳手轻拧慢调,确保每一个喷嘴的角度都与设计值完全一致——喷嘴歪1度,喷淋就会有死角,脱硫效率就差一截。”老维修工边调试边说。

最关键的是塔内支撑格栅的检修。当工人检查到第三层格栅时,发现一处因填料重压出现了2毫米的变形—“格栅是填料的‘骨架’,变形了轻则导致填料受力不均,重则可能塌层!”维修团队立刻调来液压校正器,一人扶着校正器定位,一人盯着水平仪,一人缓慢加压—“再降0.5毫米,对,气泡居中了!”随着液压器的轻微嗡鸣,变形的格栅被精准校正,随后又用加固板焊接加固,确保其承重能力恢 复至最优。整个检修过程,没有急促的催促,只有“毫米级”的较真:填料清理要“无死角”,管路疏通要“全通畅”,构件校正要“零偏差”,每一个动作,都透着对工艺的极致追求。

检修后:严核细验,筑牢“防线”

经过两天的精工检修,2号脱硫塔迎来“验收大考”。煤化公司技术部、安全部与车间组成联合验收组,拿着检修标准手册,对每一个环节进行“地毯式”核查。

填料层验收现场,验收人员弯腰伸手,触摸新铺设的梅花填料——层与层之间的间隙均匀,填料摆放整齐,无任何歪斜、堆叠;喷淋系统通水测试时,阀门缓缓打开,水雾从每一个喷嘴喷出,形成细密均匀的“水幕”,顺着填料层往下流淌,无一处喷淋死角;塔体密封性检查更是严苛,验收人员用肥皂水仔细涂抹塔体法兰、人孔盖的密封面,同时由专人在塔内监测压力—“压力升至0.4MPa,保持10分钟,外面有没有气泡?”“没有!所有密封点都完好!”当听到现场的确认声,所有人都松了口气。

最终的调试环节,中控室内的数据屏幕成了“成绩单”:脱硫效率从检修前的92%提升至98%,塔体进出口压力差恢复至设计标准,喷淋流量稳定无波动—2号脱硫塔各项参数全部达标。“设备‘满血复活’,接下来就能安心保生产了!”现场响起了阵阵掌声。

此次2号脱硫塔检修,是化产一车间践行“设备强则生产稳,环保优则发展久”理念的生动缩影。从筹备时的精研细策,到施工中的精工细作,再到验收时的严核细验,每一个环节都藏着“精益求精”的态度。这场检修,不仅让设备重焕“活力”,更筑牢了企业环保生产的坚实防线,为后续煤气净化高效运行、尾气稳定达标排放,写下了最扎实的注脚。

(来源:内蒙古庆华集团庆华煤化有限责任公司化产一车间 石兴刚)