
近日,生产调度指挥中心联合气化车间,立足气化装置运行实际开展专项工况研判,坚持“协同联动、精准调控”原则,全力保障系统安全高效运转。
生产负荷调整期间,调度团队与车间技术人员密切跟踪设备运行状态,重点分析炉体灰样数据,发现部分气化炉存在灰样偏细问题。经工艺评估,该现象若持续,可能破坏炉内流场稳定,影响装置整体运行效率,需立即采取优化参数措施。
经双方充分论证后,生产调度指挥中心迅速下达指令,调整气化炉汽氧比,气化车间各岗位操作人员严格按规程精准调节蒸汽与氧气配比,全程平稳控制参数变化。最终,运行的气化炉平均汽氧比从7.43顺利降至7.38,各炉温度、压力、产气组分等核心指标均处于可控范围,系统运行恢复稳定。
此次调整不仅消除了潜在安全隐患,还减少了蒸汽消耗量与管网负荷,实现了降本增效的目标。后续,生产调度指挥中心将进一步强化管控,要求操作人员紧盯气化炉运行工况、细化数据记录、加密巡检频次,进一步夯实气化车间长周期稳定运行的基础。
(来源:新疆庆华集团生产调度指挥中心 赵相虎)