近期,宁夏庆华焦化公司炼焦车间以水电物料节能为核心,打出“排查技改+操作优化+全员管控”组合拳,为高温生产线上的绿色发展按下“加速键”。
一、水电节能:从“跑冒滴漏”到智能降耗
车间全面排查老化管道及水龙头,更换维修后杜绝漏水隐患;将部分工段生产水替换为回用水,让水资源“循环上岗”。设备节能上,加装变频器降低高耗能设备负荷,通过优化风机高速运行时间、减少空转,让电力消耗“瘦身”。同时,员工节能培训强化意识,从随手关灯到规范操作,让节电节水成习惯。
二、物料节能:把“废料”炼成“黄金”
生产中,车间精准把控煤饼高度、堆密度及炉顶空间温度,以温度调控提升化产品回产率;在保证焦炭质量的前提下,降低煤气消耗量,将剩余煤气“喂”给液化天然气再创生产量。修旧利废显巧思:报废报警器蜂鸣器修复10个,有效节省千元成本;废旧三通阀拆装配阀杆,11台三通阀“复活”节约2359元,让螺丝钉都物尽其用。
三、管控护航:全员织密节能监督网
车间成立监督小组,每日统计水电物料使用数据,用日查日改堵住跑冒滴漏。节能培训让员工从“执行者”变“创新者”,修旧利废案例成教材,形成“人人算细账、处处抠能耗”的氛围。
从炉顶高温到地下室管道,节能降耗的“毛细血管”正渗透每个生产环节。如今,车间不仅省下真金白银,更让绿色生产的理念随焦炭一同“炼成”,为后续探索更多节能新路径夯下基石。
(来源:宁夏庆华焦化公司 王辉)